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農機大數據!11月中型拖拉機故障率13.40%

時間:2018-12-13 09:47:03  來源:  作者:

  2018年11月全國中型拖拉機使用中故障率根據調查平均為13.4%,同比上升1.90%,環比下降1.47%。2018年1-11月全國中型拖拉機使用中故障率平均約為125.36%(也就是說一臺中型拖拉機要壞1.25次),同比上升3.25%。這是2018年11月全國中型拖拉機各系統故障率圖表:

  | 農機小課堂 | 行業大數據

  11月中型拖拉機故障率環比下降1.47%,主要作業區域是三北地區及南方地區,大部分地區作業完成,拖拉機開始季后保養與檢修入庫,在此再次提醒大家,如果拖拉機加的不是防凍液,請務必檢查確認已放凈拖拉機冷卻水(冬季氣溫會低于零度的地區),以免凍壞發動機等,一是放凈發動機機體的冷卻水,二是放凈水箱的冷卻水,三是放凈水冷式機油散熱器的冷卻水,四是放凈暖風機中的冷卻水。

  這是2018年11月全國大中型拖拉機各系統故障率柱狀圖:

  11月份中型拖拉機故障率同比上升1.90%,1-11月份中型拖拉機故障率同比上升3.25%,1-10月份中型拖拉機產量同比下降10.5%,一是說明今年的拖拉機整體質量狀況有下行走勢情況、不容樂觀;二是說明故障率上升也與今年產量、銷量下降,分母變小有關。2018年10月,我國中型拖拉機產量為1.43萬臺,中型拖拉機同比上升10.3%。2018年1-10月,中型拖拉機累計生產16.64萬臺,同期同比下降10.5%。

  2018年11月典型故障有:

  1、三漏現象突出

  三漏是指漏油、漏氣、漏水,三漏是拖拉機上的常見問題,三漏中尤以漏油現象最為突出。拖拉機漏油是個老問題,但是一直未能得到根治,看似簡單的漏油問題,年年解決年年漏,并且是行業內通病:墊片處漏、O形圈處漏、油封處漏、油管接頭處漏、鋼質油管焊縫處漏(砂眼處漏、折彎處漏)、高壓膠質油管接頭壓接處漏、膠質油管開裂漏、油管干涉磨損漏、轉向油缸漏、提升油管漏、齒輪泵漏、分配器漏、提升器漏、多路閥漏、快換接頭漏、過渡閥塊漏、油箱漏、油箱蓋漏、輸油管漏、前橋漏、后橋漏、變速箱漏、分動箱漏、變速箱后橋接合面漏、后橋提升器接合面漏、動力輸出軸處漏、加油口往外漏、通氣孔往外漏、發動機曲軸后油封處漏、輸油管漏、油底殼接合面漏、齒輪室蓋接合面處漏、等等等等,真是拖拉機無處不漏油,以至于拖拉機行業有“哪有拖拉機不漏油的”說法,并成為拖拉機行業的擋箭牌。漏油事雖小,但從漏油就能看出中外拖拉機的質量好壞,希望國產拖拉機加強漏油質量控制,減少漏油故障率。

  2、動力輸出軸斷

  動力輸出軸斷是中拖上最突出的故障之一,主要與使用操作不當有關,用戶在使用中經常有地頭轉彎不提起農具、提起農具后不切斷動力輸出、提升過高、匹配不合理等現象;也與有的動力輸出軸質量不合格有關;建議中馬力段拖拉機上特別是70馬力以上的車型上可使用8齒大徑48mm矩形花鍵PTO軸取代原先的138型8齒大徑38的矩形花鍵動力輸出軸,8齒大徑48mm矩形花鍵PTO軸的強度比原先的138型8齒大徑38的矩形花鍵動力輸出軸強度要高很多,可有效降低PTO軸斷的故障率。同時呼吁拖拉機生產廠家對用戶多進行PTO軸正確操作使用的培訓,降低用戶不正確操作使用造成的PTO軸斷的故障率。

  3、提升器自動沉降

  提升器自動沉降是拖拉機液壓系統的一個老大難問題,主要是分配器、油缸密封不良,有液壓油滲漏引起的,提升器自動沉降的現象在不同的液壓系統上故障表現形式不一樣,主要分為兩種典型形式:一是在整體式、半分置式液壓系統(帶有反饋裝置)上的典型故障表現為:發動機起動著農具提升起來后出現“點頭”現象(農具落下一定高度后重新自動提起,往復循環,故稱為“點頭”現象),在發動機熄火后農具會從提升狀態慢慢下降直到落到地面上。二是在分置式液壓系統(現在常用的強壓系統就是分置式液壓系統)上的典型故障表現為:不論發動機是否起動,農具在提升后都會慢慢往下落,直至落到地面上,因沒有反饋裝置結構,提升器不會出現落下后再自動提起的現象,這種液壓系統如果在運輸狀態時農具自動下落是很危險的,容易造成意外事故。在此也呼吁拖拉機廠家采用質量好的分配器、提升油缸,采用帶有液壓鎖功能的分配器,減少液壓系統自動沉降故障。

  4、提升器不提升、提升無力

  液壓提升系統主要由缸(油缸)、泵(齒輪泵)、閥(分配器)和連接油管等四部分組成,提升器不提升、提升無力的原因比較多,常見的原因有如下幾項:一是液壓油不足,油路接頭等處有滲漏油現象,此時應加注足夠的液壓油,檢查并排除滲漏現象。

  二是液壓油規格型號不合適,應加注符合說明書要求的液壓油。比如車中所加的液壓油耐低溫能力差,冬季氣溫低時,油的黏度高,油箱過濾器過濾緩慢,液壓油流動性能差,不易流入齒輪泵吸油管。

  三是液壓油臟,液壓油變質,濾油器堵塞,應清洗濾油器、更換液壓油。

  四是分配器安全閥壓力偏低,提升農具時提前打開,液壓系統內的液壓壓力降低,應調整提高安全閥開啟壓力。

  五是低壓油路進空氣,也就是進油管中吸入空氣。如果進油管與齒輪泵、液壓油箱連接處密封不嚴,油管損壞或主動齒輪的油封損壞等都會使空氣吸入從而進入油道,使空氣和油攪和成泡沫狀,產生乳化。氣體易受壓,受壓后體積縮小,工作壓力降低,造成車廂頂起緩慢、無力。可認真檢查管路接頭與O形密封圈,需要時重新擰緊螺母并更換O形密封圈。如發現管路上有氣孔,必須要重新補焊好或更換新油管。如發現車廂頂起時壓力不足,并且在液壓油箱內有泡沫,應停機檢查、排除液壓系統的空氣。

  六是液壓系統的油溫過高,液壓系統溫度過高,液壓油的黏度降低,漏損增加,壓力損失較大。

  七是齒輪泵內漏嚴重,使泵的流量、壓力降低,造成車廂頂不起,這是由于齒輪泵磨損或齒輪泵的密封圈失效、密封不嚴、泄漏引起。如果是密封件老化或損壞,更換新密封件即可;若是軸套與齒輪副磨損,需要更換新泵。

  八是分配器密封不良、回油閥卡滯在導向套內落不到底,封不住回油道等,從齒輪泵來的壓力油從回油閥處直接流回油箱,液壓油缸壓力過低。

  九是油缸內漏,造成油缸內油壓低,從而無法提起農具。

  十是油缸上下支點連接銷軸、油缸本身是否有潤滑不良、卡滯、變形等情況,如有及時潤滑、校正或更換。

  5、動力輸出異響

  動力輸出異響在部分拖拉機上的表現的非常突出,主要表現為空檔時可明顯聽到動力輸出部位發出的齒輪間異響聲,有的聲音大點,有的聲音小點。經分析這些聲音主要源于動力輸出齒輪發出,主要是現在拖拉機上的齒輪精度低、齒形差、間隙大造成。曾做過試驗,更換磨齒后的齒輪,聲音有不同程度的降低,但更換同類齒輪后,聲音依舊,有時會更高,但從市場監測來看,該處的異響聲并沒有造成齒輪損壞、打齒等故障,基本上不影響使用,廠家采用的處理方法一般也是不予修理,因為處理不了,換了齒輪也還是原來的樣子,但一般會給反映問題的用戶一個承諾,如因此處異響造成齒輪等損壞,廠家負責三包,可放心使用。

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